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维基体育官方网站印染纺织厂废水处理技术方法

发布时间:2023-07-29 13:57:18人气:

  维基体育官方网站印染纺织厂废水处理技术方法设计原水调节池有效停留时间为8h,整个调节池容积V=20m×10m×2.5m,内分6格,在原水进调节池前有一小渠道,在渠道中投硫酸亚铁,使pH=7-9左右,废水在调节池内有一初沉时间,对池底污泥,纺织厂每年趁春节放假之际清掏外运。

  呈长方形,V=10m×7.5m×5m,有效停留时间10h。分为2组,每组上有一个脉冲布水器。这样,对水解池内的配水是间歇式的,脉冲对厌氧池起搅拌、冲刷作用,厌氧池内的污水分污泥层、附着层、清水区。搅拌是为了防止死水、短流,冲刷能防止附着层阻塞,厌氧池内设有斜板附着层,厌氧水解池是穿孔集水槽配水。

  在原生物滤池的位置上建造,外形尺寸20m×15m×4.5m,采用3个廊道,内悬挂半软性填料,悬挂高度3m,填料接触时间20h,底部装有微孔曝气头,气水比为15:1,空气由2台罗茨风机供给,每台8h,交替使用,经测试池内溶解氧浓度为3.8mg/L。

  为竖流式,方形,V=6m×5m×5m,从池顶中心进水,出水用锯齿形集水槽,竖流式沉淀池主要是沉淀接触氧化池脱落的生物膜,出水进入混凝气浮池。沉淀污泥全部回流厌氧水解池,补充营养,原进入储泥池的排泥管保留。

  进一步去除在沉淀池中不能下沉去除的细小颗粒,投加净水剂,净水剂是一种淡黄色液体,是用废铝、废铁和制成,其主要成分是铁和铝的三价盐,其pH2.3-3,在深圳的印染厂中被广泛采用。废水投药后经格板反应区,进入气浮区,浮渣排入储泥池经板框压滤机压滤成泥饼外运,出水经计量直接排海。

  在生化处理中,水解池对色度的去除率稳定在40%-70%之间,对CODcr的去除率虽只有10%-20%,却能提高废水的可生化性,在确定接触氧化池参数前,取生物滤池中的滤料和厌氧池的出水,在实验室进行耗氧实验,只要停留时间过长(24h),对COD的去除率就可以达到90%以上,说明厌氧水解池出来的污水可生化性强,为后续生化处理创造了极有利的条件。

  生物滤池不适合对此类高浓度印染废水的好氧处理。生物滤池虽有节省能耗,易于操作等优点,但处理效率低,对有机物的降解率只有15%~40%,且滋生蚊蝇。当负荷高时,生物滤池大都呈厌氧状态,形成厌氧污泥,阻塞孔隙,影响通风,滤料一旦阻塞,清理困难。

  在接触氧化池挂膜后,填料上的微生物组成的食物链能维持生物膜的平衡,沉淀的污泥全部回流到厌氧水解池,混凝气浮池终产泥量只有1m3/d左右,而改造前终产泥量是7-8m3/d,减少泥量约87%,大大地减少了污泥处理系统的负荷(污泥出路曾是厂方头疼的问题)。

  接触氧化池分3个廊道,在以后运行时发现:使第1个廊道停止曝气使之成为厌氧段时,其出水CODcr只是略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,还是属达标运行,经测定其内部溶解氧在0.2mg/L以下。这样,实际好氧停留时间降低为14h,一方面节省了能耗,另一方面为今后扩大生产,处理污水量增加创造了一个极有利条件。

  治理工程完工后,两年来连续运行的监测数据表明,其出水稳定,COD=40-150mg/L,色度=40-100倍,pH6-8,属达标运行,说明该项治理工程是成功的。

  (1)棉纺织印染废水棉纺织物印染废水(包括前处理工序、染色或印花及后整理工序)均为有机性废水,主要成分为人工合成有机物及部分有机物,并含有一定量难生物降解物质。

  (2)毛纺织印染废水毛纺织产品染色过程中主要使用酸性染料,染料上染率较高,染色废水的色度相对较低。毛纺织产品染色废水可生物降解性较好,很适宜采用生物化学进行处理。

  (3)丝纺织印染废水真丝绸印染废水为中性有机性废水,可生物降解性好,废水中有机物含量相对低些。

  (4)麻纺织印染废水麻纺纤维为纤维素纤维,其加工过程中产生脱胶废水和印染废水。麻纺产品生产过程中脱胶废水为高浓度的有机性废水,较易生物降解。麻纺织产品加工过程中排放的印染废水与棉纺织印染废水相近,只是色度略低。

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